
8月初的深夜,首信公司厂区灯火通明,机器正常运转。此时,一场围绕一期选厂001浓密机中心回转轴承更换的攻坚战悄然打响了。
首信公司一期选厂001浓密机是尾矿处理系统的关键设备,承担着矿浆浓缩输送的重要任务,其核心的中心回转轴承稳定运转至关重要。由于该轴承已接近更换周期,若在首钢秘铁公司满产高负荷运行期间突发故障,整个生产系统将面临停产风险。因此,首信公司决定在连续生产模式下寻找检修时机,既保证一期生产系统正常运行,又高质量完成轴承更换工作。
浓密机顶部作业平台狭窄,大型备件吊装困难,且临近秘鲁国庆节,大型吊车资源稀缺且租赁费用高昂,协调难度大。此外,检修期间一期处理矿量需保持每小时 800吨,由两台浓密机同时运行改为单台高强度运行。如何在保障生产的同时确保检修安全与质量,有效压缩检修时间,首信公司面临着一次严峻考验。
得知500吨吊车租赁困难后,首钢秘铁公司及时调整采场计划,紧急调派仅有的500吨吊车驰援。确定吊装设备后,首信公司迅速制定严密的检修施工组织方案和应急预案。生产主管调整组织模式,在保证日处理量不受影响的前提下,降低一期 101 浓密机底流浓度,调整尾矿隔膜泵运行频率,每小时通报设备参数,根据预案及时调整;项目科协调第三方与自承检修队伍,作业人员分批轮班,抓紧制作支撑支架,提前拆除附属设备;生产主管安排人员清理放空浓密机,为更换工作创造条件;安环部人员紧盯施工现场,确保作业人员落实各项安全措施。公司领导班子成员与各部门管理人员扎根一线全程跟班,检修骨干与生产班组协同作业。现场张贴以小时为单位的进度表,任务精确到组、责任落实到人,每完成一项及时标注。
经过3天零22小时的奋战,最后一个螺栓完成紧固,经注水测试,001浓密机各项设备参数完美达标。攻坚战比原定计划提前26小时告捷,为后续高效连续生产赢得了宝贵时间。
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